电厂用脱硝催化剂电加热烘干系统节能改造

电厂用脱硝催化剂在生产中经过一个烘干过程,现在用的比较多的是电加热烘干系统,耗电量非常大。针对脱硝催化剂的产品特点,针对性的开发出热泵烘干系统。有效提高烘干的效率,减少烘干的能耗。

工程案例

烘干要求:待烘干脱硝催化剂元件含水率为28%,一次干燥后含水率降低为15%,二次干燥后含水率降低为5%,干燥后的催化剂元件净重9.6kg/m3。

现有烘干情况:16个烘房,8个作为一干烘干系统,8个作为二干烘干系统,利用电加热装置把2个10吨保温水箱里的水加热到80-90度,经过8个换热器与空气换热后送热风进烘房。

改造后烘干情况:

1、原基础上改造:用高温热泵热水机代替电加热制取高温热水。高温热泵热水机组可直接将冷水加热到95摄氏度,而用电量仅有原先电加热的四分之一。

2、直接改造:直接用热泵烘干机对脱硝催化剂元件烘干,一干和二干都可以,直接对烘干房吹热风,不用经过热水转化,降低热损,整个运行费用可节省四分之三左右。

在整个脱硝催化剂烘干过程中,温度、湿度的控制要求非常高,不然就会出现内裂和外裂现象,选对厂家很重要!




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