滤袋的制作方法以及使用成果

2月23日,河南凯伦化工有限公司投资多万元建设了中国第一套硫化促进剂M生产装置。经过近五个月的成功运行和调试,公司产销量达到吨,产品质量、生产成本等技术指标达到国内领先水平。实现清洁生产。与国内常用的酸碱法相比,每吨产品可减少高浓度工业废水排放40~60吨,废气全部可回收利用

硫化促进剂M的传统生产工艺包括酸碱法和溶剂法。酸碱法生产过程中产生大量高浓度废水,难以处理;溶剂法虽然没有废水,但产品质量差,成本高。与酸碱法相比,溶剂法缺乏市场竞争力,无法实现工业化生产。为了改变我国促进剂M生产高污染、高消耗的现状,凯伦化工在传统溶剂生产工艺的基础上,吸收借鉴国外先进技术和多年的生产实践,成功开发出硫化促进剂M清洁生产新工艺和硫化氢尾气回收再利用新工艺经验

新工艺在生产过程中不产生任何废水,实现了工艺源头废水零排放,硫化氢废气全部转化为硫磺回收利用,具有显著的社会、经济和环境效益。年5月,该工艺通过了河南省科技成果鉴定,并申请了两项国家专利

值得一提的是,新工艺在溶剂快速回收和提高产品质量方面取得了重大突破。这种新型的溶剂萃取法生产工艺,在后处理过程中采用溶剂萃取代替酸碱反应中和,整个生产过程实现废水零排放;采用全封闭溶剂快速回收循环系统,减少溶剂挥发造成的空气污染;高压合成工艺采用封闭式高压反应器,使物料反应更加充分;改进了测温系统,缩短了反应时间,提高了收率和产品质量;硫化氢尾气回收系统将所有硫化氢尾气转化为硫磺回收,实现清洁生产和废物回收

此外,通过对高压反应器、电加热装置等关键生产设备的改进,新工艺缩短了反应时间,提高了产量和产品质量,降低了原材料和能源的消耗,节能降耗的效果也非常显著。




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